高中壓閥門(mén)廠(chǎng)家北高科集團技術(shù)部整理,某核電廠(chǎng)按照預防性維修規劃,更換高壓安注高中壓球閥的兩側閥座,回裝后高中壓閥門(mén)空載和初次負荷試驗都合格(高中壓閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)間< 10 s),但在大修結束運行階段的定期邏輯試驗中,高中壓閥門(mén)出現不能打開(kāi),嘗試多種干預手段(調整閥體法蘭間隙、出口法蘭加熱、銅棒敲擊等)失效后,按電站規定,機組被迫降功率進(jìn)人小修,并對故障高中壓閥門(mén)進(jìn)行解體檢查。
1、高中壓閥門(mén)及系統功能簡(jiǎn)介
根據技術(shù)規格書(shū)規定,在發(fā)生主系統LOCA事件時(shí),高壓安注高中壓球閥須在10 s內全開(kāi)以保證安注系統可用。所以該閥需要通過(guò)定期邏輯開(kāi)關(guān)試驗來(lái)驗證高中壓閥門(mén)的功能,如高中壓閥門(mén)故障不能打開(kāi)或開(kāi)啟時(shí)間超過(guò)10 s,且8 h內不能恢復,則機組必須降功率,并在24 h內進(jìn)人冷態(tài)卸壓模式。故障閥是8寸600 磅級核3級三段式對接焊軟密封氣動(dòng)高中壓球閥。按設計要求,在設計壓差4.2 MPa(進(jìn)口側)工況下,高中壓閥門(mén)的開(kāi)啟力矩不超過(guò) 12傭N•mo氣動(dòng)執行機構為活塞式單作用氣缸,失氣彈簧開(kāi),由氣缸彈簧的回彈力驅動(dòng)打開(kāi)高中壓閥門(mén),氣動(dòng)執行機構輸出初始開(kāi)啟力矩為2070 N • m,行程末端開(kāi)啟力矩1071N • m。維修手冊中明確高中壓閥門(mén)安裝時(shí),閥座與球體之間必須使用推薦的潤滑脂KRYTOX GP 05。閥體兩側法蘭螺栓的預緊力矩要求為 171 N•m,在此預緊力矩下,可保證閥體兩端法蘭與閥體的安裝間隙為0。
2、高中壓球閥故障分析及處理情況
高中壓閥門(mén)解體從系統拆除前,力矩扳手手動(dòng)測試高中壓閥門(mén)開(kāi)啟力矩大于20開(kāi)N • m,遠超出過(guò)設計值。同時(shí)測試氣缸彈簧輸出開(kāi)啟力矩能達2000 N•m以上,其滿(mǎn)足設計要求,這樣就排除了氣動(dòng)執行機構降級導致輸出力矩不足的可能。隨后系統卸壓解體高中壓閥門(mén),閥前后連接不銹鋼管道內部干凈,閥座和閥球表面涂抹了充足的潤滑脂,球體、閥座均完好,僅有輕微的接觸劃痕,沒(méi)有明顯腐蝕現象,其余部件也完好。鑒于本次大修中只更換了閥座,初步判斷,新舊閥座的備件差別是導致高中壓閥門(mén)啟動(dòng)扭矩增加,無(wú)法開(kāi)啟的主要原因,后復用回裝了舊閥座(無(wú)缺陷),測試帶載高中壓閥門(mén)啟動(dòng)扭矩不到500 N • m,能快速打開(kāi),鎖定新閥座與舊閥座的尺寸差別即為本次高中壓閥門(mén)故障的最終原因。
3、新舊軟密封閥座對比差異
對新舊閥座進(jìn)行多方面檢測比較,發(fā)現新舊閥座的材料、摩擦因數、彈性模量、大部分尺寸等相差不大,主要差異有以下幾點(diǎn)
(1) 閥座內曲面半徑R存在較大差別,舊閥座R為125 mm, 新閥座R為121 mm,相差4mm
(2) 在受相同閥球正壓力的情況下,新閥座的軸向變形量明顯小于舊閥座,即新閥座的軸向剛度明顯大于舊閥座。這與內曲面半徑不同有較大關(guān)系,因為內曲面半徑的減少,會(huì )導致閥座內圈伸出法蘭內徑的懸臂梁部分的厚度增大,閥座的抗彎截面系數相應增大。
(3) 有潤滑劑條件下,高中壓閥門(mén)的啟動(dòng)扭矩明顯小于無(wú)潤滑劑狀態(tài),但在有潤滑脂的情況下,啟動(dòng)扭矩的值有明顯的時(shí)間效應,試驗初期的啟動(dòng)扭矩很小,扭矩隨著(zhù)靜止時(shí)間的增加逐漸增大,最終會(huì )出現一個(gè)相對穩定的啟動(dòng)扭矩值,這與實(shí)際故障情況相符。
4、高中壓閥門(mén)力學(xué)模型分析
根據高中壓閥門(mén)結構形式,建立受力分析圖(圖D,含義見(jiàn)表1。高中壓閥門(mén)結構完全對稱(chēng)在垂直方向受力互相抵消,力學(xué)分析模型只考慮水平方向的載荷。左右閥座采用同批次備件尺寸相同。安裝后法蘭與閥體為緊密配合,61,62即為安裝后左右閥座的實(shí)際軸向壓縮量。同一閥座,d3的值會(huì )隨著(zhù)壓力N卜3(等于櫞D的增大而增大,其增大值與閥座的內曲面半徑和剛度有關(guān)。加載后,如進(jìn)口閥座與閥球未脫離,庳介的值等于萬(wàn)/4)2,其值為常數,如進(jìn)口閥座與閥球脫開(kāi),N介的值等于椒丌(4)2,其值隨d3變化.
高壓安注高中壓球閥結構為浮動(dòng)式高中壓球閥,在關(guān)閉狀態(tài)進(jìn)口側加壓的情況下,球體是否與左閥座脫開(kāi),對高中壓閥門(mén)的受力分析計算有很大影響,所以判斷球體與左閥座是否脫離非常關(guān)鍵。在介質(zhì)加壓下,球體與左閥座是否脫離,與高中壓閥門(mén)的預緊間隙52和閥座在球體軸向壓力下的變形曲線(xiàn)有關(guān),閥座在球體壓力下的變形結構簡(jiǎn)圖如圖2,相當于一個(gè)懸臂梁的端部受壓后的彎曲變形,由于閥座為非金屬材料,閥座與閥球相互作用力的分布面積會(huì )隨力的增大而增大,力臂b的有效值則漸小,且閥座也不是完全的線(xiàn)彈性材料,所以閥座的軸向變形率會(huì )隨力的增大而變小,并不是單純懸臂梁模型的線(xiàn)性關(guān)系。
4、判斷在介質(zhì)加載后球體與左閥座是否脫離的公式
如球體與左閥座完全脫離,介質(zhì)對球體的作用力N介: 32/4,此力作用在右閥座上,右閥座的產(chǎn)生的變形量為如63 5 2=囫:,表明球體與左閥座未脫開(kāi);如=囫: ,則表明球體與左閥座脫開(kāi)。
4.2、介質(zhì)加載后球體與左閥座未脫離情況下的計算分析
(1)、介質(zhì)未加載前。高中壓閥門(mén)在安裝預緊間隙下,設球體受左右閥座的正壓力分別為N2一為1,弘1 0 1 安裝后左閥座的實(shí)際軸向壓縮量,為安裝后右閥座的實(shí)際軸向壓縮量,因為,左右閥座性能尺寸相同,所以《:《球體兩側的總預緊壓力為N2一汁咗1。 《(櫞D的值可通過(guò)該批次的閥座受力變形曲線(xiàn)來(lái)確定。 (2)、介質(zhì)壓力加載后。假設此時(shí)球體受左右閥座的正壓力為 六N,介質(zhì)對閥球的有效作用力為N介',如閥座的變形曲線(xiàn)為線(xiàn)性,則N2一[ ':N2司介'/2,蘇《':汁介'/2。球體兩側的總預緊壓力[ '+N2一在N2一汁咗1,表明如閥座的軸向變形是線(xiàn)性的,介質(zhì)加載后總預緊壓力不變。實(shí)際上閥座的變形是非線(xiàn)性的,此時(shí) '為:一介'/2+A,3:啊+庳介' /2 +ANO實(shí)際球體兩側總的預緊壓力1 ' ':汁櫞汁2A如右閥座為剛性體, 2AN為最大值,此時(shí)2厶№庳介'。表明油于閥座的軸向變形是非線(xiàn)性的,介質(zhì)加載后總預緊壓力會(huì )比初始安裝預緊力增加2厶N, 2A由閥座非線(xiàn)性變形協(xié)調引起,其值在0(線(xiàn)性)和庳介'(剛性)之間,只要確定N的曲線(xiàn),即可推算出較為正確的A值。其中 ' 介 等于介質(zhì)對球體的直接作用力庳介加上介質(zhì)對左閥座的作用力傳遞給球體的分量,計算公式介'介+0•5一)/4: 2/4 •5×P“(2一2)/4。
4.3、加載后球體與左閥座脫離情況下的計算分析
此情況下,左閥座對球體的正壓力為0.右閥座對球體的作用力即為介質(zhì)對球體的作用力N介,介:仃a32/4,此值即為閥座對球體的總預緊力。
5、新舊閥座的啟動(dòng)扭矩值計算
5.1、新舊閥座的相關(guān)計算參數
新舊閥座安裝后的總預緊間隙根據閥座、球體、閥體尺寸(圖3)計算得出。由于舊閥座存在變形殘留,為便于計算比較,參考了設計值,總預緊間隙統一取中間值1.6 mm, 即6 2)取0,8 mmo其余計算參數,介質(zhì)壓力取系統設計壓力 4,2 MP,法蘭與閥座的接觸內徑d2根據舊閥座的接觸痕跡線(xiàn)測量 取174 mmo
5.2、計算用(閥座正壓力與軸向變形)的相關(guān)數據及曲線(xiàn)圖預緊力(N)和位移
5.3、判斷安裝新舊閥座時(shí)
系統加載后球體與左閥座是否脫開(kāi)圖3閥座幾何尺寸根據計算參數和圖表,舊閥座的63為1.2 mm,新閥座的為0•82 mmo由4」的公表2位移一預緊力有限元計算數據位移/ ] 預緊力 NC舊閥座長(cháng)時(shí)壓縮) 預緊力N(新閥座長(cháng)時(shí)壓縮 )式判斷出,在安裝新或舊閥座時(shí),系統加載后高中壓閥門(mén)的球體均未與左閥座脫開(kāi)。
5.4、新、舊閥座受力及啟動(dòng)扭矩計算
根據有限元分析結合N-ö曲線(xiàn)數據分別計算舊閥座和新閥座的啟動(dòng)扭矩結果見(jiàn)表3和表4,從中可以看出,無(wú)論新舊閥座,在無(wú)潤滑狀態(tài)下的操作扭矩均遠大于有潤滑狀態(tài)下的操作扭矩值。同時(shí)由于新舊閥座內曲面半徑R的變化,直接導致了高中壓閥門(mén)的操作扭矩發(fā)生了明顯的不同,新閥座明顯大于舊閥座。
6、結論
新閥座由于軸向變形剛度明顯比舊閥座大,導致在相同的預緊間隙下高中壓閥門(mén)的預緊啟動(dòng)扭矩和介質(zhì)加載后的啟動(dòng)扭矩大幅增加,在高中壓閥門(mén)剛安裝后啟動(dòng)扭矩已接近臨界值,造成了高中壓閥門(mén)無(wú)法打開(kāi)的故障。
閥座的內曲面半徑是閥座軸向剛度的關(guān)鍵影響因素,內曲面半徑越小,剛度越大,在相同預緊間隙下的預緊力也越大。
有潤滑劑的條件下,高中壓閥門(mén)的啟動(dòng)扭矩存在明顯的時(shí)間效應,試驗初期的啟動(dòng)扭矩很小,隨著(zhù)靜止時(shí)間的增加扭矩逐漸增大,最終會(huì )出現一個(gè)相對穩定的啟動(dòng)扭矩值。
7、后續處理建議
閥座采購驗收時(shí),首先應嚴格控制內曲面半徑,并確定驗收標準。同一批次數量應多一些,并通過(guò)計算和試驗確定該批閥座的N曲線(xiàn),新閥座的軸向剛度曲線(xiàn)應優(yōu)于舊閥座。通過(guò)建立模擬工況裝置,對采購的閥座按一定比例進(jìn)行驗證確認,以確保高中壓閥門(mén)的核安全功能完整和電廠(chǎng)的經(jīng)濟效益。